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节能降耗有实招!晋江气电完成2号机组交流润滑密封油泵变频改造

发布时间:2026-04-17  

近日,晋江气电公司抢抓2号机组D级检修窗口期,完成2号机组交流润滑密封油泵变频改造,预计年可节约厂用电量约30万千瓦时,相应减少二氧化碳排放约129吨。

晋江气电公司4台燃气发电机组已投运16年,公司立足电网调峰、机组开春备用运行特点,梳理生产全流程细微节能节点,深挖节能潜力,拓展优化空间,以精细化管理和技术创新推进节能降耗。通过对机组润滑密封油泵运行数据收集分析,其工频定速运行与工况不匹配,厂用电损耗较大,公司迅速组织生技部、设备部、发电部等部门技术骨干成立节能攻关小组,开展由工频控制转变频控制技术改造项目。

为确保技术改造项目精准高效推进,攻关小组提前进行周密的方案论证与技术准备,最终确定配置一套变频柜和两台旁路切换柜,实现机组盘车状态下油泵由工频切至变频运行,可满足各轴承的润滑要求,以达到节能降耗的目的。同时制定涵盖组织措施、技术措施、安全措施、施工方案及事故专项应急预案内容的“三措两案”,确保施工顺利进行。

“除机组检修外,润滑密封油泵即便在机组停运期间也需要保持24小时运转,工频运行即持续高频率输出,电能消耗较大,变频改造后,根据油压自动调节运行频率,可以达到节约厂用电的目的。”发电部运行值长康佳书介绍。

改造实施过程中,检修人员严格按照既定方案,有条不紊地开展变频柜柜体安装、电缆桥架连接、电缆敷设、电缆连接等工作。生产技术部严把“验收关”,逐一核对电缆型号、规格、数量、敷设路径、敷设方式,重点确认电缆的分离敷设是否符合要求,确保设备安装质量达到验收标准。

到了调试关键环节,发电部运行人员严格按照调试方案谨慎操作,完成单机调试、系统调试及联锁试验,做好各步序实验数据采集分析。设备管理部紧跟其后,及时进行性能验证、缺陷处理以及逻辑优化。

据了解,经过连续多日试运行,变频改造后2号机组交流润滑密封油泵各项运行参数稳定、油压调节精准、频率切换平滑,未出现任何异常情况。

此次2号机组交流润滑密封油泵变频的成功改造,仅是晋江气电公司在节能降耗方面取得的又一实质性成果,为后续其他机组同类设备的节能改造积累了宝贵经验。公司将持续加大技术创新和设备优化力度,深入挖掘生产各环节的节能潜力,不断提升能源利用效率。

(晋江气电 李梽彬 傅铁军)

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